工業(yè)電爐的應(yīng)用:解決措施和實(shí)施效果
來源:開封市華能電爐有限公司
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作者:huanengdl
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發(fā)布時(shí)間: 2017-05-20
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改進(jìn)后的加料口投入運(yùn)行后,解決了人爐物料因撞擊料筒粘結(jié)到爐墻上而形成粘柱的問題。同時(shí)在加料口內(nèi)安裝物料輸送風(fēng)裝置,一方面,防止物料在料筒內(nèi)粘結(jié),改變物料人爐方向;另一方面,補(bǔ)充一定量的二次風(fēng),增加煙氣中的游離氧。
2004年底工廠在Ausmelt爐大修期間,對(duì)Ausmelt爐的加料口進(jìn)行了改造,改造后的加料口。加料口的尺寸擴(kuò)大,加料機(jī)側(cè)的內(nèi)襯坡度加大,物料沿拋物線人爐不再與前后內(nèi)襯相接觸。
改進(jìn)后的加料口投入運(yùn)行后,解決了人爐物料因撞擊料筒粘結(jié)到爐墻上而形成粘柱的問題。同時(shí)在加料口內(nèi)安裝物料輸送風(fēng)裝置,一方面,防止物料在料筒內(nèi)粘結(jié),改變物料人爐方向;另一方面,補(bǔ)充一定量的二次風(fēng),增加煙氣中的游離氧。
控制料量波動(dòng)
增加1臺(tái)圓盤制料機(jī),避免單臺(tái)圓盤制粒機(jī)超負(fù)荷運(yùn)行造成的料量波動(dòng)。另外,對(duì)制粒機(jī)的刮刀進(jìn)行改進(jìn),延長(zhǎng)其使用壽命,減少檢修刮刀引起的料量變化。
在7號(hào)皮帶機(jī)頭部安裝料量均衡器,移動(dòng)皮帶加料機(jī)上安可調(diào)性刮板,盡量實(shí)現(xiàn)入爐料量均衡。
以上項(xiàng)目的實(shí)施大大降低了Ausmelt爐的停爐時(shí)間,由此造成的單體硫超標(biāo)事故明顯下降。
增加套筒風(fēng)氧氣量
將噴槍風(fēng)與氧氣引入噴槍的套筒風(fēng)管內(nèi),加大套筒風(fēng)的流量與氧氣濃度,經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,基本上杜絕了煙氣單體硫超標(biāo)的現(xiàn)象,但又造成余熱鍋爐下降煙道燒結(jié),為此終止了向套筒風(fēng)補(bǔ)入氧氣。但噴槍風(fēng)仍然進(jìn)入噴槍的套筒風(fēng)管。
控制塊煤與燃油加入量
(1)控制塊煤的加入量,嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)指令與技術(shù)要求;停爐換槍時(shí)塊煤加入量應(yīng)根據(jù)停爐時(shí)間的長(zhǎng)短確定。另外下噴槍時(shí)待爐內(nèi)剩余的塊煤燒盡后,再進(jìn)入正常的熔煉狀態(tài)。
(2)調(diào)整燃料時(shí)幅度要小,每次燃油調(diào)整量小于50kg/h,時(shí)間間隙大于15min。在確保氧量充足的前提下加大用油量。
其他措施
(1)控制入爐銅精礦在1.1-1.2;嚴(yán)格每小時(shí)入爐的總碳量、總硫量,根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果調(diào)節(jié)噴槍風(fēng)與氧氣的流量;
(2)在保證熔池表面煙氣溫度(以爐體上部溫度計(jì)的讀數(shù)為參考值)正常前提下,合理控制入爐塊煤的加入量;將爐渣成分控制在一定范圍內(nèi)
(3)保證足夠的噴槍風(fēng)量和相對(duì)高的熔池溫度,使物料入爐后混合迅速,氧化反應(yīng)充分;
(4)在控制合理冰銅品位的前提下,采用較高 的水份;
(5)提高氧氣流量,控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
實(shí)施效果
針對(duì)單體硫濃度超標(biāo)產(chǎn)生的原因采取了相應(yīng)的措施后,Ausmelt爐煙氣中單體硫超標(biāo)情況明顯好轉(zhuǎn),措施實(shí)施前后Ausmelt爐煙氣中單體硫濃度。
出現(xiàn)單體硫時(shí)的解決方案
(1)有關(guān)部門盡快提供煙氣成分的檢測(cè)結(jié)果。安裝SO2和其他煙氣成分的在線分析儀,做到早發(fā)現(xiàn)早處理;
(2)單體硫出現(xiàn)后,停止繼續(xù)向Ausmelt爐內(nèi)加入混合物料,上提噴槍使槍頭部開熔池表面;
(3)將皮帶機(jī)上的物料卸下,改加小料量的塊煤保證爐內(nèi)熔池的溫度,將噴槍上下移動(dòng),改善熔池狀況;
(4)恢復(fù)生產(chǎn)時(shí),將噴槍掛渣后,插入熔池表面以下100~300mm,逐步提高加料量和富氧濃度,直到生產(chǎn)穩(wěn)定為止。
結(jié)束語(yǔ)
針對(duì)Ausmelt爐煙氣中單體硫超標(biāo)這一現(xiàn)象,從理論上認(rèn)真分析,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際找出造成單體硫超標(biāo)的具體原因,采取了改造加料口的、控制料量波動(dòng)、增加套筒風(fēng)氧氣量、控制塊煤與燃油加入量等措施,2006年生產(chǎn)以來,Ausmelt爐煙氣中單體硫濃度狀況明顯好轉(zhuǎn)。
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