電爐熔煉鑄鐵工藝特點(diǎn)及常見(jiàn)缺陷的防治新見(jiàn)解
來(lái)源:開(kāi)封市華能電爐有限公司
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作者:huanengdl
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發(fā)布時(shí)間: 2017-03-27
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針對(duì)當(dāng)時(shí)KP泵存在的縮陷和縮裂,雖然原鐵水含硫并不高,在孕育時(shí)同樣試加了少量稀土鎂硅鐵(約0.2%),也取得了理想的結(jié)果,縮孔問(wèn)題完全解決。
(2)、高比例廢鋼(尤其是船板)與含硫磷高的生鐵搭配;
(3)、回爐料超過(guò)40%(澆冒口、廢鑄件、鐵屑)。
2、配料優(yōu)化組合(%)
組成生鐵廢鋼回爐料
配比A403030
配比B304030
配比C204040
配比D205030
3、錳硫含量
需要提高硬度時(shí)錳的含量可達(dá)1.0-1.2%,但不要求相應(yīng)提高硫的含量(關(guān)于灰鐵中的硫含量,另行分析)。
某公司為了節(jié)約成本,多用廢鋼,在兩個(gè)月內(nèi)試制合成高牌號(hào)灰鑄鐵,廢鋼用量一度達(dá)60%,有一段時(shí)間除加入廢鋼外另加回爐料和少量鐵屑,最初質(zhì)量不錯(cuò),但一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)鑄件批量縮孔、縮松和有白色硬斑,并且持續(xù)不斷越來(lái)越嚴(yán)重。
此缺陷成因:初步判斷是鐵水中MnS的含量過(guò)高而引起的鑄件顯微縮孔、縮松,MnS富集形成白色硬斑。這是由于高牌號(hào)灰鐵HT300成分要求Mn含量較高(1%左右),加之廢鋼自身錳也高(船板中的16錳鋼含Mn在1.6%),而廢鋼中的S以及回爐鐵(包括鐵屑)中的S和錳反應(yīng)產(chǎn)生的MnS在爐料中的積累達(dá)到一定程度,就會(huì)產(chǎn)生過(guò)量,從而產(chǎn)生上述缺陷。
為了減少鐵水中的MnS含量,一般用加入一定量的優(yōu)質(zhì)新生鐵(低S低Mn)來(lái)調(diào)整,另外提高孕育效果,可使MnS細(xì)化,減弱其不良影響。
廢鋼加入量過(guò)大時(shí),由于廢鋼熔點(diǎn)在1530度左右,而生鐵和回爐料的熔點(diǎn)只是1230度左右,多用廢鋼增加了電耗,加大了鐵水的過(guò)冷傾向,還吸附大量的氮?dú)猓话銇?lái)說(shuō)合成鑄鐵工藝并不適用于灰鑄鐵,而比較適用于球鐵
二、關(guān)于電爐灰鑄鐵增硫問(wèn)題
前面已經(jīng)說(shuō)過(guò),中頻感應(yīng)電爐熔煉鑄鐵工藝對(duì)比沖天爐熔煉,除了具有熔化溫度高的優(yōu)勢(shì)外,卻有不少缺點(diǎn),主要有三個(gè)方面的問(wèn)題:一是鐵水過(guò)冷傾向較大,極易產(chǎn)生影響材料機(jī)械性能的D、E型石墨;二是鐵水純凈,異質(zhì)結(jié)晶核心較少,導(dǎo)致孕育效果差,在同等成分條件下,鑄件強(qiáng)度偏低鐵質(zhì)偏硬;三是收縮傾向較大,在高牌號(hào)灰鑄鐵中錳含量較高時(shí),容易產(chǎn)生顯微縮孔、縮松。